離心噴霧干燥機(jī)干燥系統(tǒng)在運(yùn)行過程的缺陷及改進(jìn)
離心噴霧干燥機(jī)干燥系統(tǒng)在運(yùn)行過程中在主塔體錐形料倉底部存在死角,塔底出料管線處易產(chǎn)生物料堆積,引起物料板結(jié)、變質(zhì)。原因分析:1、由于出料管10安裝在下錐體1/3處,對于比重較大或含結(jié)晶水的物料,系統(tǒng)負(fù)壓不足以將其抽出,致使不斷積聚匯集。2、在下錐體處容易產(chǎn)生旋渦區(qū),物料在此區(qū)域內(nèi)旋轉(zhuǎn)而不能向前移動(dòng),^終由于自身重力作用便沉降到錐體底部。
在噴霧干燥機(jī)主塔體距離地面5000mm處鉆一個(gè)直徑12mm的通孔,然后用氬弧焊焊接一個(gè)M8*1.5內(nèi)絲短接,^后將傳感器緊固到短接內(nèi),同時(shí)做好二次儀表的安裝與調(diào)試。
通過實(shí)施以上具體措施,消除了離心噴霧干燥機(jī)干燥系統(tǒng)自身存在的缺陷,提高了生產(chǎn)效率。經(jīng)過一個(gè)階段的運(yùn)行和考證,該套系統(tǒng)在運(yùn)行性能、產(chǎn)能等方面都有著顯著的提高。既消除了因物料堵塞而造成的異常情況停機(jī),又提高了員工的工作士氣,達(dá)到預(yù)想效果。
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